數控機床典型制造工藝及裝配工藝實例分析
作者:迅鵬數控 來源:迅鵬官網 點擊:次
機床設計的合理性決定它的使用壽命和在惡劣環境下能否表現出具有良好的穩定性和出色的操控性,對制造和裝配工藝來講,它是貫徹執行和實施設計師完成整個制造過程的一個系統工程,制造和裝配的工藝決定著機床最終的靜態幾何精度和動態精度的好壞,對于數控機床這一環節來講更為重要。
1. 工藝不同導致結果不同
數控龍門五面體加工中心是加工箱體零件和型腔復雜零件比較理想的選擇,但對新機床有嚴格的精度要求,同時要做到新機床在用戶地點安裝時的精度指標與出廠預驗收的精度保持一致是很難做到的。
為此,各生產廠家在制造和裝配的工藝上想盡了辦法。德國瓦德里西·科堡設備有限公司就有自行的一套解決方案。在此,我們只針對數控龍門五面體加工中心臺面移動式來分析對照。
圖1是德國瓦德里西·科堡數控龍門五面體加工中心臺面移動式的設備。目前,這種機床床身和立柱連接有兩種典型的形式,一種是兩立柱直接和床身連接,并且通過橫梁的連接形成整體框架結構,從而能達到在強力切削時的高剛性。在二次安裝的過程中比較容易找到機床床身和立柱的相互位置,不會造成安裝錯位和偏差。但是,在實際的應用過程中會因溫度變化而使機床床身變形,造成兩立柱的前傾或后仰情況,特別是加工箱體零件時會嚴重影響同軸度的精度。
另一種就是圖1中所示的機床床身和立柱不直接連接的形式,其最大好處是避免因溫度問題影響產品的加工精度。但是帶來的問題是機床床身和立柱二者定位難度加大,因為德國瓦德里西·科堡數控龍門五面體加工中心的立柱形式比較特殊,呈不規則的三角形,兩立柱四條導軌又不在同一平面上,這給安裝帶來很大的困難,所以采用了一種對機床床身和立柱的多方位自由度控制的安裝工藝??刂苾闪⒅臈l平面導軌與床身導軌的自由度,保證導軌的垂直直線度和保證床身導軌處于兩立柱的中。
這樣既保證了安裝精度又克服了兩立柱本身的旋轉度。在控制兩立柱相對床身導軌前后的定位上,又采用了把等高直尺固定在經過加工而且與兩立柱導軌平行和有尺寸要求的平面上,通過等高直尺來測量出相對床身導軌上平面預先加工的工藝孔上的定位銷的距離,從而決定兩立柱的前后安置位置,
但是,我們一些生產制造廠家就是沒有注重細節,既沒有很好的工藝保證,裝配上又嚴重忽略了下道工序的技術要求,發生了在二次灌漿后兩立柱四條平面導軌與床身導軌的垂直直線嚴重超出標準,兩側立柱的16個基礎螺釘14個已經緊靠立柱底座孔而無法對兩立柱進行旋轉調整,造成了用戶對生產制造廠家質量不信任的后果。同時為了檢驗機床基礎和基礎螺釘的質量問題,圖5、6是防止在交驗機床時發生糾紛,在工藝上做的工作。
2. 設計理念決定使用效果
對于軋滾磨床來講,要加工出優良產品必須具備兩個最基本的條件:一是磨床功能齊全,磨削表現突出;二是不管使用什么方法的靠模和裝置,要合理并且剛性好,才能滿足軋滾磨磨削的要求。
我們對一臺新出廠磨削不合格的承重3t的軋滾磨進行了跟蹤分析,發現它存在兩個原則性的問題:該機床大部分的結構與普通的外圓磨床差不多,臺面分上下兩層,在工作臺中心設有一個旋轉中心軸,在它們中間均勻裝有多個滑動體可以使上層臺面在外力的作用下以旋轉中心軸為中心進行擺動。上層臺面設有支撐產品工件的頭架和尾座,下層工作臺主要承載上層工作臺和工件的重量并負責左右運動。根據軋滾的不同技術要求,軋滾磨可以通過本身設計中可以調整斜度的靠模尺控制磨削工件的尺寸,一般的軋滾兩端頭都是偏小,屬中高狀態,對于用在不同的場合和用途,大致在0.03~0.18m m左右的區域范圍內,兩端頭的尺寸精度應控制在0.01mm左右。
但是,我們在磨削中發現兩端頭的尺寸精度很難控制,并且尺寸公差沒有規律性,最大誤差有時超過0.16m m,是技術要求的16倍。根據機床的結構可以分析得出:在工件越長越重時,對上層工作臺在外力和彈簧力的作用下沿靠模尺以旋轉軸為中心旋轉擺動的要求就高,從而在磨削狀態下上層工作臺左右擺動的精度就決定著工件的兩端頭尺寸精度。針對尺寸公差沒有規律性試驗時發現,當上層工作臺的靠模觸頭靠在靠模尺做磨削移動時,靠模尺的基座因剛性差,床身右側架子微量飄移,特別是移動到靠模尺兩端時飄移現象更為嚴重,造成上層工作臺也隨著飄移,沒有按照靠模尺做直線運動,致使兩端頭的尺寸精度很難控制。找到原因后采取了相應的措施,徹底解決了超差的現象,加工產品兩端頭的尺寸精度誤差達到0.005mm。
3. 設計與實際存在偏差
所謂龍門五面體加工中心,只有配置了各種型號的附件銑頭,才能實現對工件的一次性裝夾完成五面體加工。附件銑頭的精度決定了工件的精度,附件銑頭的功能決定了該機床的自動化程度。目前我們使用的龍門五面體加工中心可以實現附件銑頭自動裝卸,并且通過機械手也實現了自動裝卸刀具。但是,在實際使用的過程中我們經常會碰到不管是自動還是手動,刀具無法裝上主軸和刀具無法從主軸上卸下來的情況。這種故障的出現原因有多種多樣,既有電氣信號造成的,也有機械部分引起的。
這里只分析一種現象,就是刀具無法從主軸上卸下。目前龍門加工中心典型的拉刀形式是采用碟形彈簧拉緊刀具,利用液壓缸壓力的直線運動頂開碟形彈簧拉緊刀具的裝置,從而在程序控制下實現自動拉刀和松刀的功能。針對這種故障檢查了所有的信號、液壓等相關的部位都沒有發現問題,只能通過現象和動作原理進行逐步分析。圖8、圖9是分解后的現象,表面已經修理過。主要是在執行程序加工時,當第一把刀加工完畢后要自動進行更換刀具,此時主軸電動機旋轉還沒有完全停止,刀具和碟形彈簧拉緊裝置也隨著主軸在運轉,控制液壓缸的繼電器和電磁鐵執行了P L C程序,在壓力的作用下頂開碟形彈簧拉緊刀具的裝置,因為碟形彈簧拉緊刀具的裝置是跟隨主軸旋轉的,而液壓缸部分是固定不旋轉的,長期使這部分的平面在旋轉狀態下運行,形成兩平面本應有7~9m m 的間隙距離,因表面摩擦發熱而黏結形成一體,使碟形彈簧拉緊刀具的裝置無法完成打開拉刀爪,完成松刀的功能。設計時考慮得很好,但在應用中還是出現了液壓缸回油速度太慢,沒有保證有7~9m m的間隙,以及在主軸沒有完全停止而執行下一步程序,應該可以考慮加主軸停止到位信號或者在更換刀具程序前加延時來防止因表面摩擦發熱而黏結現象的形成。
4. 機床首看功能部件
機床功能部件的好壞,反映出一個國家在裝備制造業的整體實力;一臺機床的長期質量穩定及服務好壞,反映出一個制造廠的整體水平。在當今形勢下,制造廠苦煉內功提升技術水平是最好的時機,把前期因求數量而忽略質量的問題盡快解決,給用戶有一個良好信譽,要在生產廠家形成一個“第一臺不用我的設備是用戶你的錯,第二臺再也不用我的設備是生產廠家錯”的銷售理念。
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